冰箱冷冻室内漏的维修
在冰箱的维修中,我们经常遇到冰箱不制冷了,经过高低压打压、检漏,确定冷凝器或蒸发器有漏点的故障,这就需要盘管维修。对于冷凝器内漏和冷藏室蒸发器内漏的盘管比较简单些,咱们有时间再讨论。这次想跟大家分享的是,冷冻室蒸发器内漏的一次维修----前天一客户送修一台冰箱,故障是不制冷。经过打压、检漏,确定是低压漏。由于平时我们修过的低压漏,大都是冷藏室蒸发器内漏,我简单的看了冷冻室内部的管路没有发现问题,就初步确定是冷藏室蒸发器内漏。开背检查,发现冷藏室背部的蒸发器,没有锈迹、腐蚀的斑点,管路明亮。再次打压检查,用听诊器挨段试听,没有听到漏气声。再用温水浸泡检测,仍是没发现有漏点。难道漏点不在冷藏室蒸发器?可检测表的压力在一点点的下降啊?顺着管路又查了一下管子的接头,仍没有发现漏点。实拍图于是重新检查冷冻室,为了准确起见,这次同样用温水浸试,结果在冷冻室底部管子的转弯地方有气泡溢出。不禁心中高兴,漏点找到了。拆开冷冻室的蒸发器卡扣,向外拉出来一些,仔细观察,发现管子的转弯处在拉出来时,已经折裂,能明显地看出管子的裂缝。客户又没有维修过,估计是出厂时,管子弯折过很,弯折处管子变薄,时间久了,在此处形成漏点。实拍图问题虽然找到了,可接下来的维修,又觉得高兴的有点早了----同行们都很清楚,冷冻室的管子内漏,重新盘管是有难度的,因为换成铜管的话,上下三层的管子还要嵌入层与层的托盘里,费工费时不说,弄不好还不美观,影响抽屉开合。如果不盘管的话,就要接管对焊,因为原装蒸发器管子是铝管,不管是铜铝管焊接还是铝铝管焊接,都是维修制冷中的难点。分析之后,决定用铝管对接。氧气焊接温度太高,火候很难掌握,弄不好铝管就熔化了。改用低温液化气焊接,把漏气处截下来一节,用好的铝管,对接好,然后用低温焊枪小心翼翼的把两个接头逐一焊好,然后打压检漏,很好,一次焊接成功。实拍图恢复好管路,总体再打压检漏12小时,发现表压一点也没有下掉。于是抽空加氟,试机两个小时左右,冰箱制冷正常,能正常停机。一切OK!冰箱修好了!特此分享给大家!补充内容:所谓的铝铝管焊接,‘一次成功’哪有那么轻松呀?我也没有那样实际焊过,但我下面实际练过。真是‘台上三分钟,台下十年功’!实拍图希望初学的朋友,只要多练习,也会一次成功的!谢谢大家观看!咱们下次再见!
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